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水泵機組全自動(dòng)變頻調壓PLC控制系統設計運行總結

2013-11-22 10:12:58??????點(diǎn)擊:

水泵機組全自動(dòng)變頻調壓PLC控制系統設計運行總結

 

1 引言

      汕頭市澄海區第一水廠(chǎng)送水泵房共有六臺送水機泵,包括55kW、75kW、110kW三種不同功率的機泵各兩臺。由于用戶(hù)用水量具有一定的隨機性,如果只靠啟動(dòng)和停止機泵來(lái)保持供水壓力,這樣很難滿(mǎn)足隨時(shí)變化的供水要求。據統計分析,在水廠(chǎng)的生產(chǎn)成本中,送水機泵運行用電成本占了很大的比例。為降低電耗,保證供水質(zhì)量,受用戶(hù)委托對送水泵房水泵機組實(shí)施全自動(dòng)變頻調壓PLC控制。全自動(dòng)變頻調壓PLC控制系統主要采用變頻調速技術(shù),它具有恒定水壓,降低能耗等顯著(zhù)優(yōu)點(diǎn),是一項集現代先進(jìn)電力電子技術(shù)和計算機技術(shù)于一體的高效節能技術(shù)。

水泵機組全自動(dòng)變頻調壓PLC控制系統設計運行總結

2 全自動(dòng)變頻調壓PLC控制系統介紹

      全自動(dòng)變頻調壓PLC控制系統主要由一套可編程控制器PLC和一臺變頻器組成。PLC對管道壓力進(jìn)行實(shí)時(shí)采樣,并與壓力設定值進(jìn)行比較,根據壓力偏差值由PID閉環(huán)控制算法得出一調節參量,控制變頻器輸出頻率從而控制水泵電機轉速,以及根據壓力差值的大小等條件自動(dòng)選定工作機泵的類(lèi)型和數量,使管網(wǎng)壓力與設定壓力一致。

      根據工藝要求,為達到既降低電耗,又避免頻繁啟停機泵,選擇110kW的機泵與變頻器組成調速泵,其余機泵作為定速泵。在一臺變頻器下的兩臺110kW的機泵加裝電氣互鎖控制,防止兩水泵同時(shí)運轉。

      系統兼有手動(dòng)和自動(dòng)操作功能,可根據不同的需要,選擇不同的工作方式。手動(dòng)時(shí),頻率輸出由變頻器的操作器設置,自動(dòng)時(shí),頻率輸出由PLC根據管道壓力自動(dòng)調節。

 

3 全自動(dòng)變頻調壓PLC控制系統特點(diǎn)

(1)自動(dòng)控制水泵轉速

      實(shí)時(shí)讀入管網(wǎng)壓力值,與設定值比較,由PID控制算法得出一調節參量,控制變頻器輸出頻率,從而控制調速泵的轉速,實(shí)現恒壓供水。

(2)自動(dòng)運行泵的類(lèi)型和臺數

      當用水量較少時(shí),調速泵調頻變速工作,保持干管水壓恒定。當用水量超過(guò)調速泵的工頻流量,水壓降低時(shí),變頻器先把頻率降低到70%,控制調速泵運轉,同時(shí)PLC增開(kāi)定速泵,泵的類(lèi)型和數量可以根據當前的壓力差和用水量的歷史曲線(xiàn)決定,增開(kāi)定速泵后,調速泵的運行頻率則根據壓力差進(jìn)行調整,使干管壓力接近設定值。如當用水量減少時(shí),變頻器降低調速泵的運行頻率,當頻率降低到40%時(shí),相應地關(guān)閉定速泵,然后調整調速泵的頻率,使干管壓力接近設定值;停泵時(shí),根據當前的壓力差和用水量的歷史曲線(xiàn)決定所停的泵的類(lèi)型和數量。當水壓達不到要求,系統在開(kāi)停泵時(shí)都應采取延時(shí)處理,避免出現在短時(shí)間內頻繁切換機泵的情況。

(3)最大限度利用原有設備,減低投資成本。

 

4 全自動(dòng)變頻調壓PLC控制系統變頻調壓的節能原理

      為適應用戶(hù)用水量的變化,調節出水流量,現通常采用兩種方法來(lái)完成流量的連續調節。一種是利用控制閥或節流閥進(jìn)行節流,以改變出水流量;另一種是泵的調速控制,調節泵的轉速來(lái)改變出水流量。圖l為水泵調速時(shí)的全揚程特性(H—Q)曲線(xiàn)。

      用閥門(mén)控制時(shí),當流量要求從Q0減小到Q1,必須降低閥門(mén)開(kāi)度。這時(shí)閥門(mén)的磨擦阻力變大,阻力曲線(xiàn)從R移到R’,揚程則從H0上升到Hl,運行工況點(diǎn)從A點(diǎn)移到B點(diǎn)。

      用調速控制時(shí),當流量要求從Q0減小到Q1,由于阻力曲線(xiàn)R不變,泵的特性取決于轉速。如果把速度從N100降到N80,運行工況點(diǎn)則從A點(diǎn)移到C點(diǎn),揚程從H0下降到H2。

根據離心泵特性曲線(xiàn)公式:

P=QHr/102η (1)

式中:P——水泵使用工況軸功率(kW);Q——使用工況點(diǎn)的水壓或流量(m3/s);H——使用工況點(diǎn)的揚程(m);r——輸出介質(zhì)單位體積重量(kg/m3);η——使用工況點(diǎn)的泵效率(%)可得出運行在B點(diǎn)泵的軸功率和C點(diǎn)泵的軸功率分別為:

      由(4)式看出,用閥門(mén)控制流量時(shí),有△P功率被損耗浪費掉了,且隨著(zhù)閥門(mén)不斷關(guān)小,這個(gè)損耗還要增加。而用轉速控制流量時(shí),根據流量Q、揚程H、功率P和轉速N之間的關(guān)系,有:

      由(5)式可知,流量Q與轉速N的一次方成正比;揚程H與轉速N的平方成正比;軸功率P與轉速N的立方成正比,即功率與轉速成3次方的關(guān)系下降。如果不是用降低閥門(mén)開(kāi)度的方法,而是把電機轉速降下來(lái),那么在同樣流量的情況下,原來(lái)消耗在閥門(mén)阻力的功率就可以避免,從而獲得圖l中BC區域大小的節能效果。本全自動(dòng)變頻調壓PLC控制系統選擇的調速泵的功率為P=llOkW,額定轉速為n=1450r/m,從表l可以觀(guān)察所需功率和轉速的關(guān)系。

      據統計分析,泵大部分工作時(shí)間是運行在60%到80%的負載工作點(diǎn)上。由上表可以看出,60%和80%的負載工作點(diǎn)上所需的功率相當于以額定轉速工作時(shí)功率的51.2%和21.6%。所以采用變頻調速控制泵的流量,理論上可以節約40%的電耗。

 

5 全自動(dòng)變頻調壓PLC控制系統投資效果

汕頭市澄海區第一水廠(chǎng)送水泵房安裝實(shí)施了全自動(dòng)變頻調壓PLC控制系統后,投資效果非常明顯。主要體現在以下幾個(gè)方面:

(1)節能效果非常顯著(zhù),而且生產(chǎn)工藝穩定,可產(chǎn)生明顯的經(jīng)濟效益。

      根據用戶(hù)統計,月平均節約電能30000kWh,按工業(yè)電價(jià)0.67元/kWh計,每月可以產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益2萬(wàn)余元,具有明顯的經(jīng)濟效益。

(2)延長(cháng)設備壽命,降低維修費用。由于電機水泵的轉速普遍下降,運行狀況明顯改善。變頻器啟動(dòng)和調速平穩,這減少了對電網(wǎng)的沖擊。同時(shí)叵壓供水對管網(wǎng)不會(huì )造成經(jīng)常性的強烈沖擊,對管網(wǎng)起了很好的保護作用。這些都對延長(cháng)設備的使用壽命,降低設備的維修費用有積極的意義。

(3)改善工作環(huán)境,降低設備故障的可能性。采用變頻調速技術(shù)后,由于水泵出口閥全開(kāi),消除了閥門(mén)因節流而產(chǎn)生的噪音,改善了工人的工作環(huán)境。同時(shí),克服了平常因調節閥故障對生產(chǎn)帶來(lái)的影響,具有顯著(zhù)的社會(huì )效益。

(4)提高設備工作穩定性。系統采用閉環(huán)控制,參數超調波動(dòng)范圍小,偏差能及時(shí)進(jìn)行控制。變頻器的加速和減速可根據工藝要求自動(dòng)調節,控制精度高,能保證生產(chǎn)工藝穩定,提高了供水的質(zhì)量和產(chǎn)量。而且變頻調速器具有十分靈敏的故障檢測、診斷、數字顯示功能,提高了電機水泵運行的可靠性。

 

6 結語(yǔ)

      汕頭市澄海區第一水廠(chǎng)全自動(dòng)變頻調壓PLC控制系統投入運行4年來(lái),用戶(hù)的使用經(jīng)驗表明,系統具有調速性能好、節能效果顯著(zhù)、運行工藝安全可靠、改善操作人員操作環(huán)境等優(yōu)點(diǎn)。在大力提倡節約能源的今天,推廣使用這種集現代先進(jìn)電力電子技術(shù)和計算機技術(shù)于一體的高科技節能裝置,對于提高水廠(chǎng)生產(chǎn)率、降低能耗、降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟效益具有重大的現實(shí)意義。

 

 

 

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